Исследование влияния изменения технических параметров на производительность установки замедленного коксования

Содержание

Слайд 2

Актуальность темы

Ужесточение экологических требований к топливу стимулирует на поиск новых путей глубокой

Актуальность темы Ужесточение экологических требований к топливу стимулирует на поиск новых путей
нефтепереработки и совершенствование уже существующих технологий. Среди термических процессов наиболее широкое распространение в нашей стране и за рубежом получил процесс замедленного коксования, который позволяет перерабатывать самые различные виды тяжелого нефтяного остатка. Реконструкция УЗК позволила увеличить производительность установки с 600 до 925 тыс. тонн в год с увеличением выработки кокса анодного качества до 280 тыс.тонн в год. В связи с чем, изучение влияния изменения технических параметров на производительность установки замедленного коксования после реконструкции, является весьма актуальным.

Слайд 3

Цель и задачи магистерского проекта
Задачи исследования:
1) изучить работу УЗК, ознакомиться с результатами

Цель и задачи магистерского проекта Задачи исследования: 1) изучить работу УЗК, ознакомиться
анализов полученного кокса после реконструкции;
2) выявить зависимость между изменением технических параметров и производительностью установки;
3) установить, достигнута ли задача реконструкции УЗК – увеличение производительности установки до 925 тыс. тонн в год с увеличением выработки кокса анодного качества до 280 тыс.тонн в год.

Основная цель исследования заключается в исследовании влияния изменения технических параметров на производительность установки замедленного коксования до реконструкции и после

Слайд 4

Предполагаемая научная новизна и практическая значимость

Предполагаемая научная новизна:
1. Доказано, что с установкой

Предполагаемая научная новизна и практическая значимость Предполагаемая научная новизна: 1. Доказано, что
блока утилизации тепла дымовых газов, произошло снижение потребления топливного газа с 3,1 т/ч до 2,9 т/ч. Увеличился объем загрузки гудрона с 1884 т/сутки до 2881 т/сутки.
2. За счет установки 7 новых теплообменников для нагрева первичного сырья, температура сырья, входящего в печь П-2, увеличилась до 250 0С (+130 0С), что привело к снижению объема топливного газа для нагрева сырья до 360 0С.
3. Установка нового блока позволила повысить энергоэффективность УЗК путем использования тепла отходящих дымовых газов для нагрева воздуха для подачи на новые горелки печей. Текущая температура дымовых газов 220 0С, КПД печи выросло в среднем на 5 %.
Практическая значимость:
- Проведено экспериментальное исследование влияния изменения технических параметров на производительность установки замедленного коксования после реконструкции.

Слайд 5

Материальный баланс УЗК до и после реконструкции

Материальный баланс УЗК до и после реконструкции

Слайд 6

Реконструкция коксовых камер - замена 4 существующих коксовых камер диаметра 5.5 м

Реконструкция коксовых камер - замена 4 существующих коксовых камер диаметра 5.5 м
на камеры диаметра 6 м

Коксовые камеры до реконструкции

Коксовые камеры после реконструкции

Слайд 7

Реконструкция печей коксования

До реконструкции

После реконструкции

Снижение потребления топливного газа при увеличении производительности УЗК

Реконструкция печей коксования До реконструкции После реконструкции Снижение потребления топливного газа при
за счет ввода блока утилизации дымовых газов

Слайд 8

­­Расход топливного газа до и после ввода блока утилизации дымовых газов

­­Расход топливного газа до и после ввода блока утилизации дымовых газов

Слайд 9

Реконструкция колонны фракционирования
(замена внутренних устройств, организация дополнительного орошения)

До реконструкции

После реконструкции

Реконструкция колонны фракционирования (замена внутренних устройств, организация дополнительного орошения) До реконструкции После реконструкции

Слайд 10

Блок предварительного нагрева сырья

До реконструкции

После реконструкции

- температура сырья, входящего в печь П-2,

Блок предварительного нагрева сырья До реконструкции После реконструкции - температура сырья, входящего
составляла не более 120 0С, что требовало дополнительный объем топливного газа на нагрев сырья до 360 0С;
- потенциальное тепло циркуляционного орошения колонны, легкого и тяжелого газойлей коксования не использовалось в технологическом процессе.

- установлено 7 новых теплообменников для нагрева первичного сырья;
- температура сырья, входящего в печь П-2, увеличилась до 250 0С (+130 0С), снижая объем топливного газа для нагрева сырья до 360 0С.

Слайд 11

Изменение температуры сырья, входящего в печь П-2, до и после реконструкции блока

Изменение температуры сырья, входящего в печь П-2, до и после реконструкции блока предварительного нагрева сырья

предварительного нагрева сырья

Слайд 12

Новый блок утилизации тепла дымовых газов

Новый блок утилизации тепла дымовых газов

В блоке

Новый блок утилизации тепла дымовых газов Новый блок утилизации тепла дымовых газов
утилизации тепла дымовых газов до проведения реконструкции температура не использовавшихся отходящих дымовых газов составляла 600 0С.

Установка нового блока позволила повысить энергоэффективность УЗК путем использования тепла отходящих дымовых газов для нагрева воздуха для подачи на новые горелки печей. Текущая температура дымовых газов 220 0С, КПД печи выросло в среднем на 5 %

Слайд 13

Температура не использовавшихся отходящих дымовых газов до и после установки нового блока

Температура не использовавшихся отходящих дымовых газов до и после установки нового блока утилизации тепла дымовых газов
утилизации тепла дымовых газов

Слайд 14

Реконструкия блока транспортировки кокса, перевод ведения процесса на РСУ

До реконструкции

После реконструкции

Грейферные краны,

Реконструкия блока транспортировки кокса, перевод ведения процесса на РСУ До реконструкции После
а также яма-накопитель и склад кокса не позволяли справиться с новыми нагрузками

После реконструкции:
- расширена яма-накопитель кокса для выгрузки большего количества кокса на новую мощность установки;
- установлены новые мостовые краны повышенной мощности;
- расширен склад хранения кокса для приема большего количества кокса

Осуществлен перевод ведения процесса на РСУ.
До реконструкции:
- управление процессом осуществлялось посредством пневматических приборов на щите операторной;
- сигнализация и блокировка процессов управлялась посредством отдельного контура приборов;
- мониторинг процесса также возможен с помощью заводской информационной системы RealTime.
В результате модернизации достигнуто следующее:
- мониторинг и управление процессом осуществляется с помощью распределенной системы управления компании Yokogawa;
- система сигнализации и блокировок интегрирована в РСУ.

Слайд 15

Сравнение показателей до реконструкции с фактом

Таким образом, в результате проведения модернизации УЗК:
1)

Сравнение показателей до реконструкции с фактом Таким образом, в результате проведения модернизации
установкой достигнута проектная нагрузка;
2) выработка кокса составила больше на 3,49 %, что связано с утяжелением используемого сырья: коксуемость по проекту 13,7 %, по факту 14–15 %;
3) выработка тяжелого газойля снизилась в среднем на 3,94 %.
Имя файла: Исследование-влияния-изменения-технических-параметров-на-производительность-установки-замедленного-коксования.pptx
Количество просмотров: 44
Количество скачиваний: 0